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内蒙某290万吨/年焦化——脱硫塔内件填料技改成功

2025-04-23

由天津市承接的内蒙古某290万吨/年焦化脱硫塔内件改造项目,实现煤气经两级脱硫塔后H S<10mg/Nm ,饱和器后无H S反弹现象,年增经济效益近2940万元。

  工艺流程分析

  本项目焦炉煤气量14-16万Nm /h,改造前工艺现状:

  三级脱硫串联的形式,1级脱硫将两台DN3400空喷脱硫塔并联,二级和三级脱硫均为1台DN10000填料塔。

  高塔再生工艺,每级脱硫塔配套1台再生塔。

  煤气中H S指标达不到生产要求,且经过饱和器后煤气中H S含量反弹严重。

  效能制约因素

  原有槽式、槽盘式脱硫液体分布器效率低、抗堵性差,堵塞后脱硫液在塔内分布不均,造成脱硫效果差、脱硫塔后煤气中H S含量高。

  脱硫捕雾效果差,导致出塔煤气夹带脱硫液问题严重,造成硫铵饱和器后煤气中H S含量反弹严重。

  脱硫液再生效果差,影响脱硫效果。

  方案优化策略

  基于脱硫系统运行诊断分析,实施多级优化改造。通过对三级填料脱硫塔与配套再生塔协同改造,同步推进1级脱硫再生塔内件升级。

  01

  针对脱硫塔液体分布不均

  将槽式进液分布器更换为自主研制的CJ-CR皇冠型高效抗堵液体分布器。

  将槽盘液体分布器更换为自主研制的CJ-CR皇冠型高效抗堵气液再分布器。

  同步对原填料清理更换。

  02

  针对脱硫塔除沫捕雾效果差

  将塔顶原有捕雾装置更换为CJ-VS除沫器并配套除沫器冲洗装置。

  03

  针对脱硫液再生效果差

  改进再生塔进气分布器结构,强化传质。


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