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由天津市承接的内蒙古某290万吨/年焦化脱硫塔内件改造项目,实现煤气经两级脱硫塔后H S<10mg/Nm ,饱和器后无H S反弹现象,年增经济效益近2940万元。
工艺流程分析
本项目焦炉煤气量14-16万Nm /h,改造前工艺现状:
三级脱硫串联的形式,1级脱硫将两台DN3400空喷脱硫塔并联,二级和三级脱硫均为1台DN10000填料塔。
高塔再生工艺,每级脱硫塔配套1台再生塔。
煤气中H S指标达不到生产要求,且经过饱和器后煤气中H S含量反弹严重。
效能制约因素
原有槽式、槽盘式脱硫液体分布器效率低、抗堵性差,堵塞后脱硫液在塔内分布不均,造成脱硫效果差、脱硫塔后煤气中H S含量高。
脱硫捕雾效果差,导致出塔煤气夹带脱硫液问题严重,造成硫铵饱和器后煤气中H S含量反弹严重。
脱硫液再生效果差,影响脱硫效果。
方案优化策略
基于脱硫系统运行诊断分析,实施多级优化改造。通过对三级填料脱硫塔与配套再生塔协同改造,同步推进1级脱硫再生塔内件升级。
01
针对脱硫塔液体分布不均
将槽式进液分布器更换为自主研制的CJ-CR皇冠型高效抗堵液体分布器。
将槽盘液体分布器更换为自主研制的CJ-CR皇冠型高效抗堵气液再分布器。
同步对原填料清理更换。
02
针对脱硫塔除沫捕雾效果差
将塔顶原有捕雾装置更换为CJ-VS除沫器并配套除沫器冲洗装置。
03
针对脱硫液再生效果差
改进再生塔进气分布器结构,强化传质。
由天津市承接的内蒙古某290万吨/年焦化脱硫塔内件改造项目,实现煤气经两级脱硫塔后H S<10mg/Nm ,饱和器后无H S反弹现象,年增经济效益近2940万元。
工艺流程分析
本项目焦炉煤气量14-16万Nm /h,改造前工艺现状:
三级脱硫串联的形式,1级脱硫将两台DN3400空喷脱硫塔并联,二级和三级脱硫均为1台DN10000填料塔。
高塔再生工艺,每级脱硫塔配套1台再生塔。
煤气中H S指标达不到生产要求,且经过饱和器后煤气中H S含量反弹严重。
效能制约因素
原有槽式、槽盘式脱硫液体分布器效率低、抗堵性差,堵塞后脱硫液在塔内分布不均,造成脱硫效果差、脱硫塔后煤气中H S含量高。
脱硫捕雾效果差,导致出塔煤气夹带脱硫液问题严重,造成硫铵饱和器后煤气中H S含量反弹严重。
脱硫液再生效果差,影响脱硫效果。
方案优化策略
基于脱硫系统运行诊断分析,实施多级优化改造。通过对三级填料脱硫塔与配套再生塔协同改造,同步推进1级脱硫再生塔内件升级。
01
针对脱硫塔液体分布不均
将槽式进液分布器更换为自主研制的CJ-CR皇冠型高效抗堵液体分布器。
将槽盘液体分布器更换为自主研制的CJ-CR皇冠型高效抗堵气液再分布器。
同步对原填料清理更换。
02
针对脱硫塔除沫捕雾效果差
将塔顶原有捕雾装置更换为CJ-VS除沫器并配套除沫器冲洗装置。
03
针对脱硫液再生效果差
改进再生塔进气分布器结构,强化传质。